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                    山東能源臨礦玻纖集團驅動全產業鏈綠色發展

                    作者: 孫運梅 李國慶 石橋   發布日期: 2022年06月30日   來源: 山東玻纖集團股份有限公司

                    近年來,集團公司始終把“雙碳”工作擺在事關全局的重要位置來抓,堅持穩中求進、逐步實現,排查環境隱患,探索低碳發展模式,驅動全產業鏈綠色發展,走出了一條以綠色為底色的高質量發展之路,集團公司及子公司先后獲得國家級“綠色工廠”稱號。

                    “碳”尋節能降耗“金鑰匙”

                    落實“雙碳”行動,推進節能減排工作,首當其沖的就是節能創效。玻纖集團緊扣“環保可持續”目標,補短板、夯基礎,深入推進源頭減排、精準治理、節能降耗等工作。

                    在玻璃纖維生產成本中,能源消耗成本占比最高,該公司圍繞電力、天然氣、蒸汽、燃油消耗,開展“大排查、大分析、大整治、大提升”攻堅行動,對節能降耗工作進行“周總結、周通報”,持續改進提升。同時,各生產線開展對標競賽,2021年全年查出“漏點”83項,截至目前,已全部整改完成。

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                    窯爐作業時,會揮發出大量煙氣與余熱,導致環境污染、廢棄排放量增高。針對這一現象,公司采取現場環環寫實、調查研究等方式,找準問題突破口,制定整改方案,通過在不同生產線的煙道上安裝金屬換熱器,從源頭上找到窯爐煙氣余熱綜合利用的“金鑰匙”。該工藝利用空氣換熱給煙氣降溫,再將吸熱后約450℃的高溫熱風輸送至不同生產線烘干工序,作為熱源烘干玻璃纖維紗,代替了共計21臺蒸汽烘干爐,每年可節約蒸汽約210噸,在減少廢氣污染的同時,改善了作業環境,為廣大員工的職業健康筑起了一道“綠色屏障”。

                    “碳”尋創新低碳“加速度”

                    集團公司始終秉承生態環境是生存之本、發展之源的理念,按照“物盡其用、吃干榨盡、能用盡用、能收盡收”的原則,積極探索低碳發展模式,促進企業節能增效、綠色發展。

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                    針對直管式金屬換熱器降溫后仍然高溫的情況,通過寫實找漏點降成本,通過創新解難點增效益,前后安裝了8臺蒸汽余熱鍋爐,實現對煙氣余熱的二次利用,生產壓力0.7MPa、溫度170℃的飽和蒸汽輸送到該烘干爐作為熱源烘干玻璃纖維紗,其余余熱送到辦公樓、食堂、澡堂以便供暖使用。

                    公司還對14臺大功率電機由工頻改變頻,空調、壓縮空氣系統改造,調整運行方式等措施,提高開機率、負荷率,降低空轉率,實現總電費同比下降12.32%,總用電量同比下降13.47%,綜合電耗同比下降5.53%;通過回收窯爐、烘干爐煙氣余熱和漏板、空壓機循環水熱量,年節約蒸氣8.7萬噸。

                    “碳”尋綠色轉型“動力源”

                    集團公司積極融入國家“雙碳”戰略,堅持將“雙碳”目標與企業轉型發展緊密結合,按照能源集團“變革轉型年”的工作要求,推動企業實現綠色低碳轉型,持續降低產品綜合能耗水平,企業發展質量得到有效提升。

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                    針對烘干爐運作過程中會產生外排廢氣的問題,將氣-氣換熱器作為“動力源”,在不同生產線短切工序分別安裝了7臺氣-氣換熱器,換熱后的熱風直接作為天然氣燃燒爐風源使用,大大減少了天然氣的消耗。

                    同時,在廢氣管道上安裝氣-氣換熱器,冷風經換熱后輸送拉絲車間供空調使用,代替原有冷風風源,減少了春秋冬季拉絲空調加溫蒸汽的消耗,每年可節約蒸汽0.5萬噸,節約燃氣7.3萬立方,為實現企業“雙碳”目標提供了有力支撐。

                    “碳”尋生態環保的“新動能”

                    集團公司牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態文明理念,繃緊生態環保這根弦,創造“減、優、綠”的“新動能”。

                    面對漏板冷卻水需要利用冷卻塔降溫,且拉絲車間冬季需要利用蒸汽進行加溫等問題,他們在生產線安裝了4臺水-水式板式換熱器,利用漏板循環水熱量進行換熱,輸送到空調加熱器、表冷器來對空調風源進行加溫,既減少冬季空調蒸汽消耗,又減少循環水冷卻塔運行電負荷。每年累計可節約蒸汽0.7萬噸。

                    針對生產成本占比較大的浸潤劑消耗,在保證產品質量合格的前提下,通過提升浸潤劑固含量、降低原絲噴霧和增加涂油輥處絲束涂覆面積等措施,提高浸潤劑利用率,降低涂油線速度,噸紗耗油量由原來220千克降至190千克,每噸原絲可節約成本40元左右,全年節約浸潤劑費用達163萬元。

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                    ‘減、優、綠’的‘小改造’在玻纖集團比比皆是,通過自來水管道加閥門,控制流量,降低使用量等措施實現節水234噸/天,沂水熱電經過脫硫配漿系統持續摻用循環水、鍋爐風機冷卻水停用自來水等措施,節約自來水用量86噸/天,全公司年度節約用水費用16.81萬元。

                    “企業求發展,環保須先行。我們始終將‘節支降耗、節能減排、提高效率’作為創建‘綠色山玻’的重要保障,積極采用新材料、新技術來提高資源綜合利用率,讓節能降耗、創新低碳、綠色轉型、生態環保引領綠色前行,擦亮‘山玻’品牌,推動綠色智能化發展。”玻纖集團副總經理李金保表示。


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